- fischertechnik
- ЛогоРоботы
- HUNA
- Makeblock
- Robotis
- TETRIX
- VEX Robotics
- Технолаб
- Abilix
- Applied Robotics
- Arduino
- BanBao
- БХВ-Петербург
- BiTronics Lab
- Botzees
- BRLab
- ClicBot
- Cubroid
- DEFA
- DJI
- Dobot
- Ведушка
- Edcomm
- EdiToys
- Enjoy Robotics
- Fable
- Fanclastic
- HiTechnic
- Hiwonder
- KUBO Robotics
- Learning Resources
- LEGO
- Mabot
- Matatalab
- MATRIX
- ЙоТик
- BBC micro:bit
- Nexus
- OmegaBot
- OCIE
- PinLab
- Quarky
- R:ED
- Raspberry Pi
- Robobloq
- RoboRobo
- Roboved
- Robo Wunderkind
- Rokae Robots
- Scientific Educational Systems
- SMARTBRICKS
- SmartElements
- Studica
- Tinkamo
- Tinkerbots
- TinkerGen
- HK Leyun
- UBTech
- UARO
- Voltbro
- Z-BOTS
- Zmrobo
- Аврора Robotics
- АЛМА
- Амперка
- БСКомп
- Знаток
- Клик
- ЛАРТ
- Научные Развлечения
- НПО «Дополнительное образование»
- Океаника
- ПиктоМир
- РОББО
- Роби
- Роботрек
- СкАРТ
- Смайл
- Трик
- ЦМИТ
- Эвольвектор
- Promobot
Памятка на случай сбоя работы прошивки
В недавнем прошлом мы выяснили, что некоторые пользователи столкнулись с проблемой, заключающейся в том, что их роботы продолжали работать даже после отключения. Эта ошибка вызвана способом обработки прошивкой микроконтроллера VEX Cortex не стандартных условий сброса настроек.
В редких случаях пользовательский процессор внутри микроконтроллера Cortex может пережить частичный сброс настроек (вызванный статическим электричеством или сбоем подачи питания от источника питания), в то время как главный процессор продолжает работу в нормальном режиме. В этом случае прошивка микроконтроллера Cortex может продолжать отсылать моторным контроллерам последние полученные команды, заставляя моторы продолжать работать даже после прерывания связи робота с джойстиком управления.
Данная ошибка очень редкая, и ее возникновение сложно спровоцировать искусственно. Мы определили, что роботы, в которых использованы встроенные моторные датчики положения VEX, могут подвергаться возникновению этой ошибки в следствие возникновения статического электричества в портах I2C микроконтроллера Cortex. Пользователи, столкнувшиеся с возникновением подобной проблемы, должны переподключить своих роботов к источнику питания, что позволит осуществить перезагрузку процессоров Cortex и возобновить работу в нормальном режиме.
Данная ошибка не является следствием сбоя в работе пользовательских программ. Мы работаем над устранением ошибки и приносим свои извинения за возникшие неудобства.
Примечания
Не допускайте перетяжку болтов при установке встроенных моторных датчиков положения. Перетягивание может привести к сбой в работе датчик. К одному порту I2C микроконтроллера Cortex может быть последовательно подключено и подсоединено до (8) устройств I2C.

